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礦用變壓器

礦用電機(jī)車 所用變頻器 的基本原理

發(fā)布日期:2020-11-04

礦用變頻器
礦用電機(jī)車 所用變頻器 的基本原理。
變頻器基本原理都一樣,先 把輸入的交 流電變成直流, 再變成頻率可調(diào), 幅度可調(diào)的 版交流 電,變頻 權(quán)器構(gòu)成的系統(tǒng)主要電氣配件有開關(guān),繼電器,變頻器,電位器等,具體要看要實現(xiàn)什么樣的功能。
變頻器( Drive,VFD)是應(yīng)用變頻技術(shù)與微電子技術(shù),通過改變電機(jī)工作電源頻率方式來控制交流電動機(jī)的電力控制設(shè)備。變頻器主要由整流(交流變直流)、濾波、逆變(直流變交流)、制動單元、驅(qū)動單元、檢測單元微處理單元等組成。
煤礦用變頻器嗎,用什么樣的
煤礦用變頻器,地面使用的變頻器種類也很多,(焦作華飛電子
專業(yè)生產(chǎn)礦用變頻器)有低壓的、高壓的兩種,如果是井下,只有低壓防爆的一種。低壓的分類也很多,高壓的有單象限和四象限之分。
國產(chǎn)煤礦用(煤礦)變頻器都有哪些
選 三晶變頻器 S350系列 重載型 就可以
三晶變頻器在煤礦提升機(jī)上的應(yīng)用
礦井提升機(jī)是煤礦、鐵礦、有色金屬礦生產(chǎn)過程中的重要設(shè)備。提升機(jī)的安全、可靠運(yùn)行,直接關(guān)系到企業(yè)的生產(chǎn)狀況和經(jīng)濟(jì)效益。本文介紹的是煤礦斜井絞車提升機(jī)采用(132kw)變頻器進(jìn)行改造的實例及所取得的節(jié)能等效益。礦井提升機(jī)是煤礦、鐵礦、有色金屬礦生產(chǎn)過程中的重要設(shè)備。提升機(jī)的安全、可靠運(yùn)行,直接關(guān)系到企業(yè)的生產(chǎn)狀況和經(jīng)濟(jì)效益。煤礦井下采煤,采好的煤通過斜井用提升機(jī)將煤車拖到地面上來。煤車廂與火車的運(yùn)貨車廂類似,只不過高度和體積小一些。在井口有一絞車提升機(jī),由電機(jī)經(jīng)減速器帶動卷筒旋轉(zhuǎn),鋼絲繩在卷筒上纏繞數(shù)周掛上一列煤車車廂,在電機(jī)的驅(qū)動下將裝滿煤的列車從斜井拖上來或放下去。這種拖動系統(tǒng)要求電機(jī)頻繁的正、反轉(zhuǎn)起動,減速制動,而且電機(jī)的轉(zhuǎn)速按一定規(guī)律變化。斜井提升機(jī)的機(jī)械結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。斜井提升機(jī)的動力由繞線式電機(jī)提供,采用轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速。提升機(jī)的基本參數(shù)是:電機(jī)功率55kW,卷筒直徑Φ1200mm,減速器減速比24:1,最高運(yùn)行速度,鋼絲繩長度為120m。
圖1 提升機(jī)卷筒機(jī)械傳動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
目前,大多數(shù)中、小型礦井采用斜井絞車提升,傳統(tǒng)斜井提升機(jī)普遍采用交流繞線式電機(jī)串電阻調(diào)速系統(tǒng),電阻的投切用繼電器—交流接觸器控制。這種控制系統(tǒng)由于調(diào)速過程中交流接觸器動作頻繁,設(shè)備運(yùn)行的時間較長,交流接觸器主觸頭易氧化,引發(fā)設(shè)備故障。另外,提升機(jī)在減速和爬行階段的速度控制性能較差,經(jīng)常會造成停車位置不準(zhǔn)確。提升機(jī)頻繁的起動﹑調(diào)速和制動,在轉(zhuǎn)子外電路所串電阻的上產(chǎn)生相當(dāng)大的功耗。這種交流繞線式電機(jī)串電阻調(diào)速系統(tǒng)屬于有級調(diào)速,調(diào)速的平滑性差;低速時機(jī)械特性較軟,靜差率較大;電阻上消耗的轉(zhuǎn)差功率大,節(jié)能較差;起動過程和調(diào)速換擋過程中電流沖擊大;中高速運(yùn)行震動大,安全性較差。
改造方案
為克服傳統(tǒng)交流繞線式電機(jī)串電阻調(diào)速系統(tǒng)的缺點,采用變頻調(diào)速技術(shù)改造提升機(jī),可以實現(xiàn)全頻率(0~50Hz)范圍內(nèi)的恒轉(zhuǎn)矩控制。對再生能量的處理,可采用價格低廉的能耗制動方案或節(jié)能更加顯著的回饋制動方案。為安全性考慮,液壓機(jī)械制動需要保留,并在設(shè)計過程中對液壓機(jī)械制動和變頻器的制動加以整合。礦井提升機(jī)變頻調(diào)速方案如圖2所示。
圖2 礦井提升機(jī)變頻調(diào)速方案
考慮到繞線式電動機(jī)比鼠籠式電動機(jī)的力矩大,且過載能力強(qiáng),所以仍用原來的4極55kW繞線式電機(jī),在用變頻器驅(qū)動時需將轉(zhuǎn)子三根引出線短接。提升機(jī)在運(yùn)行過程中,井下和井口必須用信號進(jìn)行聯(lián)絡(luò),信號未經(jīng)確認(rèn),提升機(jī)不能運(yùn)行。為顯示運(yùn)行時車廂的位置,使用 40P旋轉(zhuǎn)編碼器,即電機(jī)旋轉(zhuǎn)1圈旋轉(zhuǎn)編碼器產(chǎn)生40個脈沖,這樣每兩個脈沖對應(yīng)車廂走過的距離為1200×π/(24×40)=3.927,約為3.9mm。則與實際距離的誤差值為4-3.9=0.027mm,卷筒運(yùn)行一圈誤差為0.027×40×24=25.29mm,已知鋼絲繩長度為120m,如果兩個脈沖對應(yīng)車廂走過的距離用近似值3.9mm計算,120m全程誤差為25.92×/1200π≈825mm。再考慮到實際檢測過程中有一個脈沖的誤差,則最大的誤差在821mm~829mm之間,對于數(shù)十米長的車廂來說誤差范圍不到1m,精度足夠。因此,用計數(shù)器實時統(tǒng)計旋轉(zhuǎn)編碼器發(fā)出的脈沖個數(shù),則可計算出車廂的位置并用顯示器顯示。另外一個問題是計數(shù)過程中有無累計誤差存在?實際檢測時,在一個提升過程開始前,首先將計數(shù)器復(fù)位,第一個重車廂經(jīng)過某個位置時,打開計數(shù)器計數(shù),車廂在斜井中的位置以此點為基準(zhǔn)計算,沒有累計誤差。在操作臺上,用8英寸觸摸屏顯示交流電壓和電機(jī)工作電流以及車廂的位置。
方案實施
斜井提升負(fù)載是典型的摩檫性負(fù)載,即恒轉(zhuǎn)矩特性負(fù)載。重車上行時,電機(jī)的電磁轉(zhuǎn)矩必須克服負(fù)載阻轉(zhuǎn)矩,起動時還要克服一定的靜摩檫力矩,電機(jī)處于電動工作狀態(tài),且工作于第一象限。在重車減速時,雖然重車在斜井面上有一向下的分力,但重車的減速時間較短,電機(jī)仍會處于再生狀態(tài),工作于第二象限。當(dāng)列重車上行時,電機(jī)處于反向電動狀態(tài),工作在第三象限和第四象限。另外,有占總運(yùn)行時間10%的時間單獨運(yùn)送工具或器材到井下時,電機(jī)純粹處于第二或第四象限,此時電機(jī)長時間處于再生發(fā)電狀態(tài),需要進(jìn)行有效的制動。用能耗制動方式必將消耗大量的電能;用回饋制動方式,可節(jié)省這部分電能。但是,回饋制動單元的價格較高,考慮到單獨運(yùn)送工具或器材到井下僅占總運(yùn)行時間的10%,為此選用價格低廉的能耗制動單元加能耗電阻的制動方案。
提升機(jī)的負(fù)載特性為恒轉(zhuǎn)矩位能負(fù)載,起動力矩較大,選用變頻器時適當(dāng)?shù)亓粲杏嗔浚虼?,三?32kW變頻器。由于提升機(jī)電機(jī)絕大部分時間都處于電動狀態(tài),僅在少數(shù)時間有再生能量產(chǎn)生,變頻器接入一制動單元和制動電阻,就可以滿足重車下行時的再生制動,實現(xiàn)平穩(wěn)的下行。井口還有一個液壓機(jī)械制動器,類似電磁抱閘,此制動器用于重車靜止時的制動,特別是重車停在斜井的斜坡上,必須有液壓機(jī)械制動器制動。液壓機(jī)械制動器受PLC和變頻器共同控制,機(jī)械制動是否制動受變頻器頻率到達(dá)端口的控制,起動時當(dāng)變頻器的輸出頻率達(dá)到設(shè)定值,例如0.2Hz,變頻器A、B端口輸出信號,表示電機(jī)轉(zhuǎn)矩已足夠大,打開液壓機(jī)械制動器,重車可上行;減速過程中,當(dāng)變頻器的頻率下降到0.2Hz時,表示電機(jī)轉(zhuǎn)矩已較小,液壓機(jī)械制動器制動停車。緊急情況時,按下緊急停車按鈕,變頻器能耗制動和液壓機(jī)械制動器同時起作用,使提升機(jī)在盡量短的時間內(nèi)停車。
提升機(jī)傳統(tǒng)的操作方式為,操作工人坐在煤礦井口操作臺前,手握操縱桿控制電機(jī)正、反轉(zhuǎn)共三擋速度。為適應(yīng)操作工人這種操作方式,變頻器采用無級(無檔位)調(diào)速。變頻調(diào)速原理圖如圖3所示。
圖3 變頻調(diào)速原理圖
節(jié)電率與投資回報分析
某鐵底礦使用的煤礦提升機(jī),原采用132KW三相異步電動機(jī),轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速,用交流接觸器進(jìn)行速度切換,由于功率比較大,所以啟動換檔時沖擊電流大,中高速運(yùn)行不平穩(wěn),大量的電能消耗在轉(zhuǎn)子電阻上,告成能源的極大浪費(fèi)。同時,工人的操作環(huán)境也極惡劣,急需進(jìn)行改造。
由于變頻器具有軟啟動、大范圍內(nèi)平滑調(diào)速、節(jié)能效果顯著等優(yōu)點,因此我礦經(jīng)過多方考察,決定采用廣州三晶電氣有限公司生產(chǎn)的系列變頻器對絞車系統(tǒng)進(jìn)行變頻改造,經(jīng)過幾個月的運(yùn)行,證明改造的效果比較理想,主要表現(xiàn)在:
1、實現(xiàn)了啟動時的軟啟動、軟停車,減輕了對電網(wǎng)的沖擊。
2、變頻器的頻率連續(xù)調(diào)節(jié),使調(diào)速更加方便、可靠,運(yùn)行更平穩(wěn)。
3、使用變頻器后省去原先的換檔接觸器及調(diào)速電阻,即節(jié)省了維修費(fèi)用,又減少了停機(jī)維修時間,從而提高了產(chǎn)量。同時改善了惡劣操作環(huán)境,使工人避免在夏季調(diào)速電阻發(fā)熱告成的高溫條件下工作。
4、在低速時節(jié)能效果十分明顯。礦井深300多米,測量時用4/50的電度表,在相同耗電量的情況下,用工頻可拉17勾,而使用變頻可拉26勾,即變頻比工頻多拉9勾。經(jīng)估算節(jié)電率約為20%。由于使用了變頻器,設(shè)備基本上是滿載運(yùn)行。即使我們采用保守算法,把132KW的電機(jī)功率折扣為120KW,每天只使用20小時,每年工作360天,一年節(jié)電仍高達(dá)30.24萬度(120*0.35*20*360=度)。若以每度電0.5元計算(當(dāng)?shù)仉妰r0.6元),則每年可節(jié)電費(fèi)15萬多元(*0.5=元)。繞線式電機(jī)轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速,電阻上消耗大量的轉(zhuǎn)差功率,速度越低,消耗的轉(zhuǎn)差功率越大。使用變頻調(diào)速,是一種不耗能的高效的調(diào)速方式。提升機(jī)絕大部分時間都處在電動狀態(tài),節(jié)能十分顯著,經(jīng)測算節(jié)能20%以上,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。另外,提升機(jī)變頻調(diào)速使系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和安全性得到大大的提高,減少了運(yùn)行故障和停工工時,節(jié)省了人力和物力,提高了運(yùn)煤能力,間接的經(jīng)濟(jì)效益也很可觀。